积极开展各种形式的综合利用
最大限度地避免和减少环境污染

 长期以来,我公司一直坚持积极开展各种形式的综合利用,对能耗高、不利于环境保护和综合利用的主要设备进行了改造。加大环保投入,改善和增添了一部份环保设备、设施,以最大限度地避免 和减少对环境造成污染。

为了充分利用当地丰富的低热值劣质煤和煤矸石资源,促进节能降耗和综合利用,1996年至1997年,在省经贸委节能中心和广元市经贸委节能中心的组织、协调和帮助下,由重庆大学热力工程系有关专家、教授设计,先后共投资500多万元,将原来的3台35T/h抛煤机链条炉,全部改造成鼓泡床沸腾炉。 以后又几经改造,现已改造成45T/h循环流化床锅炉。改造后,3台锅炉对燃煤的适应性均明显增强,更适宜燃烧劣质煤和煤矸石,无论劣质煤还是煤矸石,只要入炉混合煤热值高于2000Kcal/kg,都可正常运行,锅炉热效率也大大提高,发电标煤耗率由原来的930-1000g/kwh,降低到650-700g/kwh。燃烬率高,大渣含碳量<1%,可用作水泥生产和制砖原料。

经四川省经济贸易委员会批准,99年6月建成投产了YG-75/382-M1循环流化床锅炉,该锅炉系济南锅炉厂与中科院热工所联合开发的第三代高倍率、高效率、低污染锅炉。在设计制造中采用了国际国内公认的、成熟可靠的高温旋风分离技术,自然循环膜式水冷壁及先进的床下点火启动技术,适宜燃用质煤和煤矸石。采用 了露天布置,一级烟气分离,一、二次分级送风,分段预热等先进工艺;配备了先进的智能、数字化热控和保护系统,保证了锅炉安全、稳定运行。投产以来,锅炉效率达到85%以上,飞灰含碳量<5%,大渣含碳量<1%,可 作水泥原料。发电标煤耗率比燃用劣质煤的同规模其他锅炉减少110g/kwh以上;锅炉负荷可在35T/h-85T/h之间任意调整,即使燃用煤矸石也不受影响。

       为了尽量减少烟尘污染, 公司自筹投资360万元,配套建设了高效能的高压静电除尘系统。选用兰州电力制造厂生产的达到国际先进水平的RWD-K/DH型高压静电除尘器,该产品曾获国家技术开发优秀奖、国家优质产品金奖和国家科学技术进步二等奖,被国家环保局列入国家环保最佳A类技术推广项目。投运后,运行稳定可靠,处理含尘浓度24.85g/m3的烟气171610m3/h,阻力损失<=295Pa,除尘效率>98%。

在对锅炉进行改造和扩建时,为有利于综合利用,对除渣系统进行了改造和配套,改水冲除渣为捞渣机捞渣,由皮带输送或矿车运输到灰渣场。灰渣场内设有桥式抓斗机一台,对灰渣进行分类处理和装车发运。细灰和大渣已全部销往砖厂和水泥厂,用于制砖和水泥掺和料,一直供不应求。

 厂区附近的煤炭资源均为低硫份煤矿,折算硫份< 0.12%,所排烟气中硫化物含量较低,经高压静电除尘器除尘后,由高86米的烟囱排放。生产用水经处理后循环使用。经广元市环保局监测,各项指标均达到国家环保要求,并于2000年12月颁发了“工业企业达标排放合格证”。

 

 我公司工业硅分厂现有两台6300KVA电冶炉生产,为加强尾气除尘处理和二氧化硅副产物的综合利用,2004年下半年,我公司积资300万元,省环保局补助资金150万元,对工业硅生产尾气烟尘进行有效的综合治理,取得了良好效果。该除尘技改项目严格按照《中国人民共和国环境保护行业标准》、《大气污染物综合排放标准》和《环境空气质量标准》,采用了耐高温、净化效率极高的目前国内最先进的一级旋风除尘初滤,二级布袋除尘精滤的两级除尘方式和工艺技术。
        该项目投用后,性能稳定可靠,除尘效率高达99%左右,电冶炉尾气粉尘排放符合国家规定的排放标准,浓度<100mg/m3,已通过了环保验收。该项目不仅大大改善了环境质量,而且回收的大量粉尘,俗称微硅粉主要含量二氧化硅,还可综合利用。在正常工作情况下,预计每年可回收二氧化硅粉尘2800吨,扣除电耗和人工工资等项成本外,年可创税收50万元以上,从而创造了社会效益和经济效益双赢之目的。


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